3月11日,苏州热电公司1号机组A级检修第六天。
“绝缘油试验合格、溶解气体分析合格、绕组连同套管绝缘电阻合格……”该公司电气专业办公室内,点检长孙宇霆和点检员张越正在翻看“新鲜出炉”的1、2号主变压器修前试验结果。
“孙工,1号主变低压侧直阻不平衡率1.21%,不合格。”张越皱着眉,划动鼠标的手停顿下来。一向稳定可靠的“优等生”——1号主变压器突发状况,有点出乎大家预料。
“走,去现场看看!”急促的脚步声打破短暂的寂静,他们拎起工具包和安全带,马不停蹄地出了门。
正午时分,阳光倾洒在主变的金属外壳上,发出些许刺眼的光芒。上上下下一番仔细检查后,张越终于有所发现,“这边低压侧与换向母排软连接的螺栓松动了。”他摸了下汗珠遍布的额头松了口气,“闫师傅,把这些螺栓都紧一下。”
紧固螺栓,复测,拿到结果已是傍晚。虽然不平衡率数值有所下降,但仍未达到合格标准,问题很可能出现在主变内部。
孙宇霆摩挲着下巴陷入沉思。由于主变特性,内部长时间暴露在空气中会对性能造成一定影响。主变吊罩检修时间只有一天,必须提前想好万全之策,确保在有限时间内彻底消除“顽疾”。
面对这场“硬仗”,二人默契地分头行动:一个翻阅1号主变试验历史数据,另一个仔细查看主变设计图纸。一时间,办公室只能听见点击鼠标和翻阅资料的声音。
“张越,你看低压侧换向铜排内部的设计。”孙宇霆的声音打破了沉默,“螺栓连接处有绝缘纸板,可能是它导致螺栓松动。”
“对比历史数据,低压侧直阻不平衡率劣化最严重,很大概率是这里出现了问题。”
漆黑的夜色早已漫过检修楼,只留下电气班明亮的灯光。
接下来两天,电气专业完全沉浸在研究设备结构、分析历史数据、多方组织研讨、联系调研学习、反复试验论证等工作中,最终将原因锁定在低压侧换向铜排设计缺陷,并找到了解决方案。
“如果把绝缘纸板换成镀锌铜板,那低压侧铜排连接会更紧密,接触不良的问题就会迎刃而解。”
“但我们仓库没有这种备件,主变吊罩的节点近在咫尺,厂家正常发货怕是来不及啊。”
“我来协调一下。”大家一筹莫展之际,该公司党委委员、总工程师戴明明得知该情况后第一时间拨通厂家电话。经过沟通,厂家连夜把镀锌铜板运抵检修现场。
3月15日,A修第十天。主变吊罩,万事俱备。现场一派热火朝天。
罩壳一拆开,工作班成员立刻上前检查,“孙工,高压引线接头无过热痕迹。”
“孙工,主变器身螺栓检查无松动,内部无异物。”
在此起彼伏的汇报声中,孙宇霆拿着图纸的手指攥得渐渐发白。
“低压侧换向铜排螺栓处发现绝缘纸板,螺栓已松动。”
“拆除铜排测量低压侧相间直阻。”
“合格!”在场人员压抑着略微激动的心情轻挥拳头。
“更换镀锌铜板,回装复测。”刺眼的阳光照得眉头发亮,伴随着检测人员的一举一动,大家的心提到嗓子眼儿。
“低压侧直阻不平衡率0.4%,合格!”